近日,第十届“湖南省石油化工优秀工程师”评选揭晓,中国石化长岭炼化公司3名科技工作者张文波、陈国兴、杨杰获得荣誉称号。
张文波是致力于炼油生产优化的“节能先锋”。多年来,他先后通过改造催化烟机的叶片,以前耗电2000kW的电机,现在可以作为发电机每小时向电网输出300-400度电,每月可节省电耗160万度,打破了自建厂以来催化主风机电耗的最低记录;提出使用空塔喷淋技术,使得新分馏塔塔压降下降6kPa,焦粉携带大大减少,成功让下游的污水汽提装置运行周期首次突破了12个月;采取降低火炬气中的氧含量的方法,顺利解决压缩机过滤器堵塞频繁的问题,将火炬年燃放时间由20000分钟降低至100分钟以下,每年节省瓦斯1000余吨;组织技术团队找出了分馏塔最优的运行条件,增加了一条防结盐的工艺流程,顺利解决了分馏塔的结盐问题,为公司降本200余万元,并申请发明专利……一张张亮眼节能成绩单的背后是“功夫不负有心人”的坚持创新。现为大乙烯项目质量管理前期而奔忙的张文波充满自豪,“我将会继续努力,立志把岳阳乙烯项目建设成为国家优质工程,为湖南打造万亿现代石化产业核心基地而不懈奋斗!”
任务越是急难险重,越是敢于挑战、越战越勇。陈国兴身上一直有股子“铁人”的钻研劲儿。他所在炼油二部重整区分新区和老区,其中老区是一个有着50多年历史的老装置,改造前问题频发。有一次,因连续受到极端天气和设备故障影响,该装置不得不在50天内经历4次停工抢修,为了保证装置运行总进度,陈国兴主动挑起大梁担任重整装置停检开任务的总指挥,在紧锣密鼓的50天里,他与团队每天平均奋战近20小时,共统筹吹扫管线500余根,拆卸大小盲板240余个,抢修大型设备4个,装卸填料和催化剂累计超200吨。经过他的努力,重整装置不仅提前完成抢修进度,而且在之后3年的运行周期内,装置再未发生同类故障和停工事件。现在,陈兴国带领团队不断克服技术落后、设备老旧、安全风险高等重重困难,实现了装置加工量和目标产品产量持续增长,每增加1吨进料就可创造400多万元效益,让老装置成为了“聚宝盆”。
“创新能手”杨杰的成长与全国首套与双氧水直接氧化法制环氧丙烷项目(即HPPO项目)紧密相连。HPPO项目是中国石化“十条龙”科技攻关项目,具有完全自主知识产权,该项目的成功开发与工业化投产,使我国成为全球第三个HPPO专利技术拥有国,解决了石油化工领域中这一重大卡脖子技术。在新技术的探索过程中,杨杰和团队不懈努力攻克了一系列难题:钻研开发高效净化技术,大幅延长反应器的运行周期;优化再生操作过程,将再生时间压缩至原来的60%;解决加氢剂中毒问题,实现了加氢剂的长周期;投用HPPO技术粗环氧丙烷塔底料加氢项目,成功将产品纯度提至99.99%,极大提升了产品竞争力……目前,长岭炼化的HPPO技术已成为国内最稳定,最成熟的双氧水直接氧化法制环氧丙烷技术,所管理运行的首套工业装置至今稳定运行近40个月,创效达2亿,吸引聚醚、碳酸丙烯酯等多条产业链进驻园区,为岳阳千亿绿色化工产业链建设做出了独特贡献。
匠心智造,创新强企。3名优秀石化科技工作者践行工匠精神,他们把科研成果书写在企业生产创造第一线,用炙热的青春岁月奋力拥抱着科技创新生机盎然的春天!